内蒙古无水三氯化铝生产厂家 

概述: 2.1 三氯化铝掺杂量对4MgH2-Li3AlH6体系脱氢性能的影响 将总质量为0.5g的MgH2、Li3AlH6、三氯化铝三种物料按比例一次性加入球磨罐中,其中MgH2和Li3Al
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2.1 三氯化铝掺杂量对4MgH2-Li3AlH6体系脱氢性能的影响

将总质量为0.5g的MgH2、Li3AlH6、三氯化铝三种物料按比例一次性加入球磨罐中,其中MgH2和Li3AlH6的物质的量比为4∶1,三氯化铝的掺杂量(摩尔分数)分别为0、2%、4%和8%;在球磨时间为2.0h,转速为541r/min,球磨气氛为高纯氩气和磨球为24颗直径为10mm的不锈钢球的条件下制备系列储氢材料。
采用热分析方法考察了三氯化铝的掺杂量对4MgH2-Li3AlH6体系脱氢性能的影响,结果见图1。从图1中可以看出,样品的脱氢过程可分为两个阶段:未掺杂三氯化铝的样品的第一阶段起始脱氢温度约为173℃,第二阶段起始脱氢温度约为235℃;同时,当加热到400℃时总脱氢量为5.5%(质量分数)。而添加三氯化铝后,随着三氯化铝掺杂量的增加,起始脱氢温度逐渐降低且总脱氢量逐渐增加。当掺杂量由2%(摩尔分数)增加至4%(摩尔分数)时,该体系第一阶段的起始脱氢温度降至130℃左右,比未掺杂的4MgH2+Li3AlH6降低约43℃;第二阶段起始脱氢温度由原来的235℃降至201℃,降低了近34℃;且400℃时总脱氢量约为6.3%(质量分数),较掺杂前增加了0.8%(质量分数)。继续增加三氯化铝至8%(摩尔分数)时,起始脱氢温度略有升高,且400℃时总脱氢量减小为4.9%(质量分数)。可见,三氯化铝为4%(摩尔分数)时体系的脱氢性能最佳。

2.1 三氯化铝掺杂量对4MgH2-Li3AlH6体系脱氢性能的影响

将总质量为0.5g的MgH2、Li3AlH6、三氯化铝三种物料按比例一次性加入球磨罐中,其中MgH2和Li3AlH6的物质的量比为4∶1,三氯化铝的掺杂量(摩尔分数)分别为0、2%、4%和8%;在球磨时间为2.0h,转速为541r/min,球磨气氛为高纯氩气和磨球为24颗直径为10mm的不锈钢球的条件下制备系列储氢材料。
采用热分析方法考察了三氯化铝的掺杂量对4MgH2-Li3AlH6体系脱氢性能的影响,结果见图1。从图1中可以看出,样品的脱氢过程可分为两个阶段:未掺杂三氯化铝的样品的第一阶段起始脱氢温度约为173℃,第二阶段起始脱氢温度约为235℃;同时,当加热到400℃时总脱氢量为5.5%(质量分数)。而添加三氯化铝后,随着三氯化铝掺杂量的增加,起始脱氢温度逐渐降低且总脱氢量逐渐增加。当掺杂量由2%(摩尔分数)增加至4%(摩尔分数)时,该体系第一阶段的起始脱氢温度降至130℃左右,比未掺杂的4MgH2+Li3AlH6降低约43℃;第二阶段起始脱氢温度由原来的235℃降至201℃,降低了近34℃;且400℃时总脱氢量约为6.3%(质量分数),较掺杂前增加了0.8%(质量分数)。继续增加三氯化铝至8%(摩尔分数)时,起始脱氢温度略有升高,且400℃时总脱氢量减小为4.9%(质量分数)。可见,三氯化铝为4%(摩尔分数)时体系的脱氢性能最佳。

2.1 三氯化铝掺杂量对4MgH2-Li3AlH6体系脱氢性能的影响

将总质量为0.5g的MgH2、Li3AlH6、三氯化铝三种物料按比例一次性加入球磨罐中,其中MgH2和Li3AlH6的物质的量比为4∶1,三氯化铝的掺杂量(摩尔分数)分别为0、2%、4%和8%;在球磨时间为2.0h,转速为541r/min,球磨气氛为高纯氩气和磨球为24颗直径为10mm的不锈钢球的条件下制备系列储氢材料。
采用热分析方法考察了三氯化铝的掺杂量对4MgH2-Li3AlH6体系脱氢性能的影响,结果见图1。从图1中可以看出,样品的脱氢过程可分为两个阶段:未掺杂三氯化铝的样品的第一阶段起始脱氢温度约为173℃,第二阶段起始脱氢温度约为235℃;同时,当加热到400℃时总脱氢量为5.5%(质量分数)。而添加三氯化铝后,随着三氯化铝掺杂量的增加,起始脱氢温度逐渐降低且总脱氢量逐渐增加。当掺杂量由2%(摩尔分数)增加至4%(摩尔分数)时,该体系第一阶段的起始脱氢温度降至130℃左右,比未掺杂的4MgH2+Li3AlH6降低约43℃;第二阶段起始脱氢温度由原来的235℃降至201℃,降低了近34℃;且400℃时总脱氢量约为6.3%(质量分数),较掺杂前增加了0.8%(质量分数)。继续增加三氯化铝至8%(摩尔分数)时,起始脱氢温度略有升高,且400℃时总脱氢量减小为4.9%(质量分数)。可见,三氯化铝为4%(摩尔分数)时体系的脱氢性能最佳。

2.1 三氯化铝掺杂量对4MgH2-Li3AlH6体系脱氢性能的影响

将总质量为0.5g的MgH2、Li3AlH6、三氯化铝三种物料按比例一次性加入球磨罐中,其中MgH2和Li3AlH6的物质的量比为4∶1,三氯化铝的掺杂量(摩尔分数)分别为0、2%、4%和8%;在球磨时间为2.0h,转速为541r/min,球磨气氛为高纯氩气和磨球为24颗直径为10mm的不锈钢球的条件下制备系列储氢材料。
采用热分析方法考察了三氯化铝的掺杂量对4MgH2-Li3AlH6体系脱氢性能的影响,结果见图1。从图1中可以看出,样品的脱氢过程可分为两个阶段:未掺杂三氯化铝的样品的第一阶段起始脱氢温度约为173℃,第二阶段起始脱氢温度约为235℃;同时,当加热到400℃时总脱氢量为5.5%(质量分数)。而添加三氯化铝后,随着三氯化铝掺杂量的增加,起始脱氢温度逐渐降低且总脱氢量逐渐增加。当掺杂量由2%(摩尔分数)增加至4%(摩尔分数)时,该体系第一阶段的起始脱氢温度降至130℃左右,比未掺杂的4MgH2+Li3AlH6降低约43℃;第二阶段起始脱氢温度由原来的235℃降至201℃,降低了近34℃;且400℃时总脱氢量约为6.3%(质量分数),较掺杂前增加了0.8%(质量分数)。继续增加三氯化铝至8%(摩尔分数)时,起始脱氢温度略有升高,且400℃时总脱氢量减小为4.9%(质量分数)。可见,三氯化铝为4%(摩尔分数)时体系的脱氢性能最佳。

2.1 三氯化铝掺杂量对4MgH2-Li3AlH6体系脱氢性能的影响

将总质量为0.5g的MgH2、Li3AlH6、三氯化铝三种物料按比例一次性加入球磨罐中,其中MgH2和Li3AlH6的物质的量比为4∶1,三氯化铝的掺杂量(摩尔分数)分别为0、2%、4%和8%;在球磨时间为2.0h,转速为541r/min,球磨气氛为高纯氩气和磨球为24颗直径为10mm的不锈钢球的条件下制备系列储氢材料。
采用热分析方法考察了三氯化铝的掺杂量对4MgH2-Li3AlH6体系脱氢性能的影响,结果见图1。从图1中可以看出,样品的脱氢过程可分为两个阶段:未掺杂三氯化铝的样品的第一阶段起始脱氢温度约为173℃,第二阶段起始脱氢温度约为235℃;同时,当加热到400℃时总脱氢量为5.5%(质量分数)。而添加三氯化铝后,随着三氯化铝掺杂量的增加,起始脱氢温度逐渐降低且总脱氢量逐渐增加。当掺杂量由2%(摩尔分数)增加至4%(摩尔分数)时,该体系第一阶段的起始脱氢温度降至130℃左右,比未掺杂的4MgH2+Li3AlH6降低约43℃;第二阶段起始脱氢温度由原来的235℃降至201℃,降低了近34℃;且400℃时总脱氢量约为6.3%(质量分数),较掺杂前增加了0.8%(质量分数)。继续增加三氯化铝至8%(摩尔分数)时,起始脱氢温度略有升高,且400℃时总脱氢量减小为4.9%(质量分数)。可见,三氯化铝为4%(摩尔分数)时体系的脱氢性能最佳。

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